关于合同电价对水电站项目投资的影响及挖潜增效的措施初探

合同协议范文 发布时间:2010/9/27

关于合同电价对水电站项目投资的影响及挖潜增效的措施初探

关于合同电价对水电站项目投资的影响及挖潜增效的措施初探

【摘要】门坎滩水电站效益测算在我司历有不同认识。本文就合同电价对门坎滩水电站项目投资的影响作了初探,并就下步运行提高项目效益进行了阐述。

【关键词】门坎滩水电站项目挖潜增效新探

一、项目概况

门坎滩水电站位于云阳外郎乡竹林村,控制流域面积2173km2,坝高37.5m,总库容789万m3,有效库容334万m3,电站装机21.25万kw,年利用3040小时,电量7601万kw.h,上网电量7434.08万kw.h,初设批复16128万元,国家开发银行货款11910万元,其中硬货10910万元,软贷1000万元;企业自筹资本金4218万元。截止11月13日,累计支付利息782.22万元,其中:支付国家开发银行软贷利息113.71万元、硬贷利息528.37万元,余款为业主和水投集团付贷款。按现行利率,到3月发电时累计支付计入成本利息1000万元,在不考虑工程超概的原则下,共需建设资金17128万元。6月30日将建成投产。

二、上网电价合同对效益的影响

初设电价0.312元/kw.h,收入2319.43万元,利润为1281.22万元;实际与三电集团签订的并网口头协议约定0.271元/kw.h。如果按折旧年限按25年,大修理等费按年折旧费的20%等评估计算,则本工程不宜投资。分析如下:

(一)按上网电量及电价测算

7434.08万kw.h上网电价0.271/kw.h=2014.64万元

7434.08万kw.h上网电价(假设)0.30元/kw.h=2230.22万元

(二)生产成本按人工工资及管理100万;税金130.6万元;检修10万元;银行贷款1353.11万元;不可预见费20万元计算。

(三)利润分别为400.93万元、666.80万元;投资回报(不考虑拆旧费用)分别为42.7年、26.3年,回报率2.3%、3.8%。

当上网电价取0.271元/kw.h,考虑资金年利息7.9‰不上涨时,增值税控制在6%时,宜进行投资,但效益不明显。

三、国家宏观调控对项目的影响

主要差距是初设效益取上网电价为0.312元/kw.h,实际与三电集团签订的并网协议,上网电价执行0.271元/kw.h,相差0.041元/kw.h为最大原因。不仅如此,银行贷款利息的频繁调整对项目将产生不利影响;相反,cdm项目的成功申报实施将会得到一定程度的缓解。

(一)银行利率调整对项目的不利影响

受上调加息的影响,当利率超过8‰时,利润呈负增长。贷款利率计结息办法利率由借贷双方协商确定,对门坎滩水电站的资金管理及运营要求提出了更高的要求。

(二)cdm(清洁发展机制项目)对项目的有利影响

以电代煤按每千瓦时用电耗煤0.3—0.5公斤计算,代煤量=22302240吨,减少co2=5025吨,按现行价格6—8欧元/t计算约40万欧元/年,折合rmb438.8万元。

(三)电价调整新政对项目产生积极影响

国家发改委出台《上网电价管理暂行办法》、《输配电价管理暂行办法》和《销售电价管理暂行办法》,作为中国的“电价新政”的改革方案对项目产生积极影响。

四、来水量的复核推论

磨刀溪流域梯级开发方案分杨东河、大滩口、鱼背山、双河、赶场、长滩、向家嘴、门坎滩共八个梯级开发项目。水库总库容为21377万m3,调节库容12648万m3,电站总装机18.75万kw。其中:杨东河4035万m3,调节库容2281万m3,装机4.8万;大滩口水库6480万m3,调节库容3650万m3,装机1.5万;鱼背山水库(电站)8605万m3,调节库容5738万m3,装机1.7万;向家嘴1468万m3,调节库容645万m3,装机1.26万;门坎滩789万m3,有效库容334万m3,装机2.5万、双河装机2.6万、赶场装机3.75万,长滩电站装机0.64万。以鱼背山水库、向家嘴电站为例,鱼背山水库坝址控制流域面积1389km2,库容8605万m3,调节库容5738万m3,装机1.7万,水头27.1/48/56m,加权平均水头43.7m,平均引用流量48.63m3/s,年设计发电量7257万kw·h,日需水量420.16万m3,发电40.8万kw·h,理论调度用水13天/库,计177.9天14库水量达8.033亿m3。另据三电网1999年6月至底发电量4.3亿万kw·h,机组运行3060天,平均小时发电量5855.12kw·h进行推算,有效利用率占34.4%。向家嘴电站控制坝址集雨面积2041.7km2,水库总库容1468万m3,调节库容645万m3,装机26300kw,设计水头17.5m,设计流量85.8m3。设计年发电量6038万kw·h。日需水量741.31万m3,年需水量14.80亿m3将成为事实上不可能。

门坎滩集雨面积2173km2,年降水量取1201mm,年来水总量15.659亿m3,如发电量7601万kw.h,加权平均水头28.5米,设计流量106m3/s,单位用水量15.264m3/s,日需水量915.84万m3,年用水11.632亿m3,有效利用率74.1%。假设运行第1天有效库容为334万m3,向家嘴电站24小时满负荷运行补水741.312万m3,日可供有效水量1075.312万m3;第2天可供有效水量900.784万m3,差水量15.056万m3;第3天后可供有效水量741.312万m3,满负荷运行可达19.43小时,日发电量48.566万kw.h;第4天在流域不降雨时以第3天为例以此类推,门坎滩水电站至少需鱼背山水库8.4库水。

显然,鱼背山水库对向家嘴、门坎滩水电站有明显制约作用,在流域没得到完全开发前,2电站根本达不到设计发电量,计算的效益应重新论证。具体表现为:上库发电,下库受上库来水量、上网时间短、迟延,调节性能差,一般情况仅具有部分日调节功能。

五、增加效益的几点措施及建议

磨刀溪流域梯级开发方案是充分利用水资源的经典方案,流域内多年径流量在15亿m3左右,有效利用水量达12亿m3左右,水资源的开发利用率接近75%,流域梯级水库可调节库容13867万m3,对门坎滩水电站的电力生产起到了很好支撑作用。

(一)推行联合运用方案是效益最大化的保证

要保证效益的正常发挥,实现联合调度是关键,特别是汛期防洪度汛、腾库、上网的统一协调至关重要,要在实际运用中研究制定措施,保证如何实现水资源的合理调度是保证效益的根本前提。做好梯级流域统调及信息共享工作,力争在汛期不弃水或少弃水。在水库调度应做好:一是做好梯级流域统调工作;二是做好信息共享工作,密切注意天气情况,特别应研究水库汛前、汛期水量调度方案,力争在汛期不弃水或少弃水;三是建立长效机制,加强单位与单位学习及互访工作,达到增进友谊,利益共享。

(二)定编定员,控制开支

由于门坎滩水电站设计采用了国内许多新技术、新工艺,自动化程度非常高,电站推行“无人值班,少人值守”模式,定编定员推荐编制23-30人为宜,其中:管理人员5-10人;运行人员15人,设5班3倒,3人/班;其它辅助类人员3-5人。检修由公司统一维修或对外承包。年度实行费用包干预算管理,人员工资按2.5万元/人.年需57.5-75万元,管理费用控制在5万元内,修理费用控制在10万元内,总费用控制在100万元内。

(三)加强银企沟通与协作,稳定利率,最低限度减少损失

加息政策的执行,门坎滩水电站必然受到影响,负债率将进一步增加,对提高效益产生负面影响。因此,建立银企沟通与协作,稳定利率,最低限度减少损失尤为重要。

(四)加大对cdm项目运作力度,增加利润,实现双赢

推行cdm项目运作力度,可以获得rmb438.8万元资金支持,有助于减轻加息后的负担,实现公司项目的良性可持续发展。集团公司应协助云阳公司尽快完成此项工作,早日实现挂牌交畅,共同促成效益的早日发挥。

(五)加强与三电集团和国家电网协作,力争电价上调及全额上网工作

门坎滩水电站电力属优质电源点,其卖方市场优势极为明显,特别是三电集团和国家电网在万州处于生存考验期,三电集团尤其需要门坎滩水电站的电力支持,在谈判时应有利于我方。下步工作应重点放在:一是做好国家电网上网电价谈判工作,防止出现类似事件的发生;二是收集国家现行电价调整指导性资料,找准突破点,作好新一轮与三电集团上网电价谈判准备工作;三是将无限上网作为合同的必要条款写入,并约定相关违约赔偿条件。